宁鲁宾 王宏亮 冯建勤(抚顺石化公司乙烯化工厂) 乙烯化工厂聚乙烯装置采用加拿大公司专利技术,设计产能8×104t/a。是国内唯一一套溶液法聚乙烯装置。发挥溶液法优势开发辛烯共聚产品[1],填补了国内空白,改变了我国辛烯共聚产品完全依靠进口的现状。但由于技术和设备原因,每个生产周期后,需排出约20 t粗1-辛烯到1-辛烯退料罐,粗1-辛烯杂质含量较高,无法作为共聚单体再次使用。长期生产下去,会造成粗1-辛烯的积累。 如果粗1-辛烯能够得到充分的二次利用,对于减轻储存压力和降本增效都大有收益。因此我们提出,1-辛烯共聚生产时利用粗1-辛烯作为配制液体添加剂的溶剂,利用液体添加剂注入点在反应器下游,不会影响聚合反应,且液体添加剂注入量小且缓,对回收区的影响不会太大。同时粗1-辛烯不再经过精馏塔精制,精馏塔加热蒸汽量得到降低,达到提高1-辛烯利用率,降低蒸汽消耗,达到降本增效目的。 1 化工工艺节能降耗的必要性1.1 实现可持续发展化工工艺生产中往往会造成资源的大量消耗。因此,化学工业稳步发展,就必须具有能源,我国虽然是能源大国,但目前也面临着资源短缺的问题,仅依靠国内的能源已经满足不了市场的需求。尤其是天然气、石油非再生资源缺乏日趋严重,使我国在未来的能源供应上难度越来越大。石油资源的短缺,化工企业受到影响远远大于其他行业。所以减少能源浪费,降低损耗,对化学产业至关重要,它关系着化学工业在未来能否稳定发展[2]。 1.2 有利于降低企业成本化工企业能源节约可以提高企业经济效益,化工企业的产品尤其是耗能多的产品,它的生产成本往往会浪费大量的资源。因此,减少能源浪费,降低损耗,就能降低产品生产成本,在浪费资源相等的基础上能增加产品生产份额,为企业带来更多利润。 1.3 有利于实现对环境的保护化工企业的节能降耗有利于实现对环境的保护,节约能源即减少能源的开发,这样能降低二氧化硫、烟、尘等的产生。空气中的污染物包括粉尘、二氧化硫、二氧化氮,二氧化碳等。温室效应、酸雨、空气悬浮颗粒、光化学污染等都是这些污染物引起的。所以,要节约能源,减小损耗,保护好环境[3]。 2 1-辛烯共聚生产聚乙烯的流程为了满足1-辛烯共聚生产需求,对聚乙烯装置进行了部分适应性改造,1-辛烯共聚流程见图1。主要有:增加PV2030A至HB塔再沸器高压蒸气管线;增加P-GA-210泵至1-辛烯储罐的退料线;增加一台1-辛烯退料冷却器、1-辛烯退料罐,1-辛烯储罐用装置原有的环己烷储罐V-FA-416C;增加两台1-辛烯进料泵,1-辛烯进料控制用原有的丁烯共聚流量阀及流量表(FV-1002A/B);增加1-辛烯在线分析仪一台;在V-FA-205和E-EA-203之间增加P-209泵的跨线,使高压凝液不再经过P-209泵体,直接通过压差进入E-EA-203;增加了从环氧乙烷车间引入的高压水线,高压水通过TV-4114控制进入BH-401,将过热高压蒸汽脱过热为饱和蒸汽。 图1 1-辛烯共聚流程图Fig.1 Copolymerization process of 1-octene 3 粗1-辛烯的产生及利用3.1 低沸物精制塔(LB塔)的控制LB塔压力控制在1 800~1 900 kPa,如果塔压低将导致塔底出料温度低,HB塔操作困难,可以减少丁烯循环量至2 500 kg/h,同时可以适当补充FE,以尽快恢复LB塔的操作。只有塔压稳定了,参数调整才能平稳。控制EA-203出口温度TI-2032在205~210℃,如果超过范围会引起LB塔波动[4]。由于1-辛烯共聚,产量只有7 t/h,LB塔内未反应乙烯非常少,可以忽略,因此1-辛烯共聚LB塔塔盘温度分布同29系列有很大不同,进料点21层以上塔盘即精馏段塔盘温度分布,没有明显梯度变化,特别是顶部三层塔盘温度非常接近。如果按生产29系列操作,用回流控制顶部三层温度,会发现LB塔波动非常大。操作要点是在丁烯回路物料平衡后,且LB塔第22层塔盘温度在200~210℃时[5],只需监控V-FA-206罐液位,并用回流进行调控,即可平稳操作LB塔。LB塔主要控制参数见表1。 表1 LB塔主要控制参数Tab.1 Main control parameters of LB tower 3.2 高沸物精制塔(HB塔)的控制环己烷物料平衡后,HB塔主要监控塔釜液位。通过PV-2030A微调HB塔再沸器自产蒸汽[6]加热量,将HB塔塔釜液位控制在50%~60%,可保证HB塔顶采出物料1-辛烯浓度平稳。HB塔再沸器加热蒸汽改为高压蒸汽,PV-2030A和FV-2131串联,因为FV-2131压力设计等级在2 600 kPa且在下游,因此采用将FV-2131开至100%,由PV-2030A控制HB塔再沸器加热量。 随着1-辛烯共聚的进行,HB塔塔釜1-辛烯浓度逐渐累积,温度逐渐增高。当塔釜温度升至214℃时(塔压680 kPa,回流21 t/h),HB塔盘温度由下至上明显升高,当塔顶温度升至165℃时,HB塔趋于稳定。只有1-辛烯在SH中浓度达到一定值时才会形成共沸,为避免HB塔釜液位波动过大,在塔釜温度升至214℃前,适当降低塔釜加热量[7]。HB塔主要控制参数见表2。 表2 HB塔主要控制参数Tab.2 Main control parameters of HB tower 3.3 粗1-辛烯的产生与积累生产1-辛烯共聚产品,由于精馏塔稳定运行时HB塔顶温度高于1-辛烯的沸点,因此溶剂环己烷和1-辛烯会同时从HB塔塔顶采出,形成1-辛烯和环己烷的混合物。在装置从1-辛烯共聚聚乙烯产品切换到均聚聚乙烯产品时,HB塔塔顶溶剂已不能满足均聚物生产需求。因此每个生产周期后,会通过回收区退料流程排出20 t左右粗1-辛烯到1-辛烯退料罐,由于粗1-辛烯杂质含量高,需要送至回收区高沸塔塔釜进行精馏提纯,为了降低粗1-辛烯对高沸塔塔顶采出溶剂纯度的影响,以1 t/h的流量引入。高沸塔正常进料来自低沸塔塔底出料,温度230℃,而粗1-辛烯由1-辛烯退料罐引入,温度30℃,势必会增加高沸塔再沸器高压蒸汽的消耗。由于粗1-辛烯杂质含量较高,直接进入回收区HB塔塔釜,虽然小流量引入,但是高沸塔操作出现波动,势必会造成HB塔塔顶采出溶剂纯度下降,不但增加催化剂消耗,也易造成塔顶采出物料1-辛烯比例不稳定,影响产品质量,粗1-辛烯不能有效得以利用。 3.4 粗1-辛烯的高效利用1-辛烯共聚生产,添加剂的配制与2911系列产品采用同样的配制流程和环己烷溶剂。不同的是,1-辛烯共聚添加剂按2∶4∶5的配比进行配置,添加剂含量5 000 mg/kg;2911系列产品,添加剂按1∶1配制,浓度300 mg/kg。由于1-辛烯共聚添加剂浓度大,高温有利于液体添加剂的充分溶解,以防止添加剂容易析出堵塞管线。由于环己烷沸点80.7℃,温度高则出现沸腾溶剂蒸发泄漏,在封闭的配制间内积存,易发生事故。由于添加剂的配制温度控制范围过小,实际生产过程多次发生添加剂堵塞管线,影响添加剂的注入,导致产品质量差。 随着生产的进行,逐渐摸索出一定规律。添加剂配制温度控制偏高些,添加剂不容易发生堵塞。经过反复试验,确定将开车初始两罐添加剂配置温度电加热器[8]仍然控制在70±3℃,之后添加剂配制温度控制在70~80℃[9]。经分析,这是因为开车初期配置添加剂时用的溶剂是纯环己烷,生产过程中,配制添加剂的环己烷会含有2%的1-辛烯,其沸点高于纯环己烷的80.7℃,所以配置罐温度控制在80℃左右不会出现溶剂沸腾现象,由于控制温度范围的扩大,降低了添加剂温度控制难度,进而降低了添加剂堵塞情况的发生。但是并没有彻底解决添加剂堵塞问题。同时又提出利用生产副产物粗1-辛烯,作为配置添加剂的溶剂,控制温度可以进一步升高,控制范围又可进一步扩大。 通过分析化验和实际操作,粗1-辛烯更适合作为添加剂的溶剂。不同溶剂沸点与实际使用效果见表3。 表3 不同溶剂沸点与实际使用效果Tab.3 Boiling points of different solvents and actual use effects 4 项目实施及效果1)建立流程模拟。冷辛烯进料为1 000 kg/h,温度30℃,塔釜辛烯根据出料量,油脂塔进料大约为5.5 t/h,若HB塔釜液位维持稳定则进入高沸塔釜的量大约为5.5 t/h,结果两股物流混合后温度大约为206℃。冷辛烯加入后塔釜温度变化流程模拟见图2。 图2 冷辛烯加入后塔釜温度变化流程模拟Fig.2 Flow simulation of temperature change of tower kettle after the addition of cold octene 2)不加入冷辛烯。若不加入辛烯时,条件为将214℃辛烯加热至225℃,使用高压蒸汽(3.7 MPa)减压后压力为2.2 MPa。3.7 MPa高压蒸汽温度为245℃,2.2 MPa蒸汽温度为217℃。辛烯不同压力下的泡点温度见图3。 图3 辛烯不同压力下的泡点温度Fig.3 Bubble point temperature of octene at different pressures 3)建立流程。进入再沸器虹吸管流量为20 t/h辛烯,温度由214℃加热升至228℃,其高压蒸汽消耗量为5 235 kg/h。高压蒸汽消耗量流程图见图4。 图4 高压蒸汽消耗量流程图Fig.4 Flow chart of high pressure steam consumption 4)加入辛烯。加入辛烯流量为1 t/h时高沸塔塔釜温度会下降至206℃,此时仍需保证再沸器出口温度维持228℃。除进口温度之外其他条件均不改变,根据模拟程序计算蒸汽消耗量为8 192 kg/h。 5)经济效益。在相同的再沸器出口温度下,加入辛烯流量为1 t/h,高沸塔再沸器高压蒸汽消耗量为3 t/h,20 t粗1-辛烯共计消耗60 t高压蒸汽。即粗1-辛烯配置添加剂高效利用后,当高压蒸汽价格为234.38元/t时,每个生产周期可以节约14 062.8元。同时,降低高压蒸汽消耗的同时又降低了高沸塔的处理量,保证装置经济平稳运行。 2016年检修期间,增加粗1-辛烯配制添加剂流程,实际投资20 000元。2017年5月22日生产1-辛烯共聚产品首次投用,生产周期10 d,共配置添加剂溶液18 t,没有发生一起添加剂堵塞事故,粗1-辛烯被有效利用,达到了响应国家号召,清洁生产[10]的目的。粗1-辛烯的利用率90%,产生的经济效约35.4万元。 5 结论1)在操作层面,由于添加剂的注入点在反应釜的下游,粗1-辛烯的杂质不会对聚合反应、催化剂耗量造成直接影响;因添加剂注入量小,速度慢,返回回收区的粗辛烯流量很小,回收区HB塔控制平稳,塔顶采出物料纯度没有受到影响,并且粗1-辛烯可以充分利用聚合反应放出的热量,高温状态返回回收区LB塔分离再进入HB塔精制,可以将粗1-辛烯对HB塔操作的影响降至最低,保证了HB塔塔顶采出纯度,也降低高压蒸汽耗量。 2)通过生产实践,粗1-辛烯配置添加剂流程无需大刀阔斧的改造,在生产1-辛烯共聚聚乙烯过程中,一个生产周期内,共用粗1-辛烯配置液体添加剂20罐,未发生管线堵塞现象,同时反应区、回收区操作平稳,配制添加剂效果好的同时也解决了粗1-辛烯积累的难题,现场投资小、收益大,值得推广。
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