UCAT-J催化剂系统用一定比率的T3和DC还原原浆,多数的高密度产品不要求DEAC还原过程,这些产品的密度都大于945kg/m3。在生产共聚产品时为了控制树脂的形态和表观密度,加入一定比例DC还原催化剂以满足适中的催化剂活性。
1.6静电控制流化床生产象聚乙烯这样的绝缘材料(非导体,但可以积累电荷)具有在UNIPOLPE反应器内产生有效电场的趋势,数据证明带电粒子和升高的电场可以在工业装置产生结片问题,即树脂粒子熔化形成片状固体。
流化床内的树脂通过相互碰撞和反应器表面的碰撞获得电荷,由这种方式产生的电荷就是常说的“静电”。在UNIPOLPE反应器内总是存在一些不同程度的磨擦,通常电荷是很小的(弱电场),电荷也会被分散,它不会造成问题。然而系统发生一些问题造成电荷产生增强或电荷分散减缓,导致在流化床内存在潜在的静电增加,当这种现象发生后,电场增强将细粉和催化剂粒子拉向反应器器壁,由于器壁的传热限制,造成催化剂继续反应和树脂熔化结片。结片会长到一定的尺寸,最终从器壁掉落,尺寸的大小由电场强度决定。
为了应对反应产生片料,适当降低乙烯压力控制催化剂活性,监控原料杂质,避免产率、乙烯分压、反应进料量和催化剂加入量的突然改变,确保在线分析仪组分的总和在100±2%,要例行进行性能校对。器壁温度偏差报警要设定在正常的+5℃,操作者要对偏差做出快速的应对,监控粒子尺寸分布,确保TEAL加入到反应器的量的准确性。为了保证对扩大段的良好的清理效果,流化床的液位要在低于变径口下面0.3-0.6m处。
2高密度聚乙烯在线转产低密度树脂生产准备工作2.1原料精制系统准备由于杂质会对催化剂产生不利的影响,因此一般而言,所有原料进料都必须经过精制以脱除杂质。杂质可使使反应催化剂失活,改变树脂特性,改变的反应器操作条件,导致原材料损失,引起反应静电产生。因此在转牌号前确保精制系统床层投用正常,必要时切换新床层,以降低杂质含量。
联系分析分别对罐区的丁烯-1和共聚单体缓冲罐C-1007中的丁烯-1进行采样分析,分别确认丁烯-1中的水、氧、CO、CO2和甲醇含量满足质量要求。
2.2物资准备DFDA-7042复配剂,生产DFDA-7042时标定循环气在线分析仪所需的标气,氢气储罐备用正常。
2.3催化剂系统准备确认T3、DC钢瓶已连接正常,确认T3、DC进料罐C-4067、C-4065液位正常,DC进料泵G-4053灌泵排气,启动G-4053泵,设定流量2kg/h,运行5分钟,确认DC运转正常,5分钟后停DC进料泵。
2.4确认杀死系统投用正常。
3在线转产操作程序表2高密度牌号DMDA-8007和低密度牌号DFDA-7042工艺参数对比
3.1反应器退出冷凝模式,催化剂还原停止反应器ICA进料,停止回收液进入反应器,回收液改进回收液收集罐,停止反应器氢气进料,降低催化剂进料,反应负荷降至33t/h左右。催化剂打循环,T2注入量投自动,保持T2瞬时浓度在150ppm左右。提高反应器排放,高压氮气引入反应器。观察反应器入口温度和露点,当两者的温差达到3℃以内时,采取如下措施:提高导向叶片开度;提高反应温度。
观察反应器入口温温度,当反应器入口温度过于露点3℃以上时,表明已经退出冷凝模式。
注:退冷凝时反应温度持续低于设定温度,反应分压高于设定分压,为了更快退出冷凝可手动控制乙烯进料量,降低乙烯分压效果比较明显。反应温度应该加强监控,并根据温度偏差情况及时手动干预。
HS4051-14切至开车位置,设定原浆催化剂流量10kg/h,启动T3泵G-4054,流量投串级,T3/THF:0.3。由于T3混合已充满,因此催化剂立即进入DC混合罐。启动DC进料泵G-4053,流量投串级,DC/THF:0.4。预还原设定:FI4051-2=10kg/hr,FT-4054-3=1.843kg/hr,FT4053-3=4.035kg/hr,按此流量52分钟后C-4057出口DC/THF=0.4,69分钟后C-4056出口T3/THF=0.3,121分钟后还原结束,此时淤浆催化剂配比为40/30。
反应负荷下降至20t/h后,恢复催化剂注入,维持反应负荷在20-25t/h。T2瞬时浓度逐渐降至110ppm。
3.2调整工艺参数至DFDA-7042目标值缓慢降低反应器总压至2100kpag,缓慢降低反应器温度至95℃。拆除丁烯-1进入反应器管线盲板,丁烯-1在进入反应器根部阀前排火炬15min。确认反应温度降至目标值,引入丁烯-1,进料量500kg/h。根据APC+计算的安全操作温度以及基于经验由实现室分析的熔融指数和密度得出的安全操作温度,及时降低反应温度,防止反应温度超过树脂熔融温度,最终将反应温度降至88℃。
关注乙烯分压、氢气分压和丁烯-1分压,当三者分压的总和接近1045kpaa时,降低氮气的进入量,维持三者分压的总和在1045kpaa左右,当乙烯分压达到目标值时,H2/乙烯比降至0.158左右,恢复氢气进料至3~4kg/h。