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茂名石化:智能化升级改造,激发老装置新活力

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发表于 2023-6-13 06:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
茂名石化1号高压聚乙烯装置年累计生产聚乙烯产品约12.56万吨,超设计产量25.6%,同比增长13%,创历史新高。同时1号高压聚乙烯装置2017年累计物耗为1000.82kg/t,连续四年在中石化同类装置物耗竞赛中夺得首位。
1号高压聚乙烯装置是运行周期超过20年的老装置。为此化工分部通过对老旧装置进行智能化升级改造,采用大数据分析,提前干预,将隐患消灭萌芽状态,确保装置高负荷安全运行。
数据库模式,开创智能化操作
“原来TPS系统操作数据容量只有几十到几百,系统操作落后,经过升级改造后使用的PKS(过程报警系统)能实现将不同画面的工艺参数编辑到统一组态中,极大地方面了操作人员的实时监控调节。”高压车间工艺员钱程谈这个1号高压装置新投用的PKS系统这样说。
升级后的PKS系统将原来存储容量只有几十个参数扩容到几十万的参数,可以实现参数长久记忆,形成整套装置的数据库,有需要时可以随时参阅。这极大了方便了职工的操作,减轻了操作的便捷性,深受职工欢迎。
“现在的PKS操作系统真是指那打那,精准度高,参数调节更稳定。” 高压车间工艺员李侈富开心地说。
自动化升级,实现远程控制
“太好了,多亏改造升级一次压缩机的加油系统,大冷天的可以实现远程自动加油,不用在寒风细雨中冻得发抖守在现场一桶一桶地加油。”高压车间一班外操黄宇谈起车间加油系统改造,为DCS远程自动加油系统赞不绝口。
“此前,1号高压装置由于是在1997年建成投产,装置的全流程自动化过程监控率只有70%,大部分操作需要在现场调控,DCS无法远程调节。为了解决这一难题,车间通过与分部技术联合调研,将装置现场的操作升级改造成自动化操作,极大地减轻了职工的劳动强度。”高压车间工艺主任郭钦生谈起装置全流程自动化升级改造这样说。
截止目前为止,1号高压装置已经成功地改造了热水系统控制、风送下料系统自动排放阀、一次压缩机手动加油改造为远程自动加油、添加剂系统流量控制由现场手动调节实现DCS自动调节等十几项自动化升级改造技改,极大地提高了装置运行的平稳率,减轻了职工的劳动强度。目前1号高压装置的装置运行平稳率超98%,自控率超96%。(余海燕 梁宝文)

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 楼主| 发表于 2023-6-13 06:51:10 | 显示全部楼层
茂名石化成功试产高流动性低密度聚乙烯
2月15日,茂名石化聚烯烃运行部 1号高压装置克服空气压缩机高负荷运行,挤压造粒机组筒体换热、颗粒水换热卡边操作等困难,成功试产高流动性低密度聚乙烯PE M1870T300吨,全部达到优等品范围。

高熔融指数注塑料牌号PE M1850A可用于医用采样瓶等防疫物资生产,市场总体呈现供不应求态势,是目前市场的紧俏产品。聚烯烃运行部及时收集客户对高指数牌号的使用需求,对标市场主流牌号,在PE M1850A基础上,通过调整配方和反应温度、压力等关键参数,实现产品性能的提升。

据悉,PE M1870T相比PE M1850A,拥有更好的流动性,客户使用其作为原料时,加工效率更高,制品性能更加优越。PE M1870T的成功开发,将进一步改善装置产品结构,提高装置创效能力
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 楼主| 发表于 2023-6-13 06:51:54 | 显示全部楼层
中国石油化工股份有限公司茂名分公司(简称茂名石化)350kt/a高密度聚乙烯(HDPE)装置于2006年8月28日进行化工投料,仅用了6h就打通全流程,生产出HDPE合格产品。该装置在2006年10月通过了高负荷试生产运行,生产能力最高可迭48~50t/h,日产量可达1kt以上,同时进行了HHM-5502(吹塑制品)与TR-144(薄膜)产品的连续切换。该装置采用美国雪佛龙菲力浦化学公司环管淤浆法工艺技术,以乙烯为原料,1-己烯为共聚单体,异丁烷为反应稀释剂
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 楼主| 发表于 2023-6-13 06:52:18 | 显示全部楼层
今年以来,茂名石化下大力气深挖潜能,在做优做强老产品的同时,与时俱进推陈出新,不断研究新路子新工艺,开拓新产品生产,各类聚乙烯、聚丙烯新产品层出不穷,可以同时满足下游不同后续加工厂的多元化需求方向。

   随着各类新产品的面世,茂名石化也迎来了产品销售的春天,越来越多的新产品投放市场,也让经营效益更加丰盈起来。6月底,该公司成功生产的三个“优级品”高压聚乙烯新产品2426H-S、2260H以及2430K,首次成功尝试采用套膜+共享托盘装车出厂方式,在产品装车和运输方式上,取得了又一项新突破。其中2426H-S牌号产品共339.975吨,现已全部售馨,并于7月中旬顺利输送出厂。随着新产品陆续投入市场,进一步拓宽了下游生产领域市场,迎来了新一轮的销售商机,也将为公司带来更为可观的经济效益。
来源于:中国石油化工产业(战略)协作联盟网 www.chinappia.com
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 楼主| 发表于 2023-6-13 06:52:57 | 显示全部楼层
今年以来,茂名石化化工分部聚烯烃运行部克服疫情影响,通过精心组织装置生产、深挖短板弱项、精准攻坚等手段延长装置运行周期、提升装置产能产能,促进装置产品产量和产品经济效益同步提升,1—11月,高压聚乙烯产品产量高达33.84万吨。其中,11月份,1号高压装置单月产量9234吨,同比增幅达87%。

今年来,茂名石化化工分部聚烯烃运行部坚持把增产增效贯穿在生产的每一环节,精心组织好24小时全过程生产控制和优化,多措并举提高产量和效益。为解决两套装置生产运行末期、装置排产负荷低等问题,高压装置区成立了以党员骨干为主要成员的技术攻关团队,从平稳运行、产品收率、产品质量指标、操作精准控盘、设备长周期运行等各个方面同步开展深入攻关,突破瓶颈点,有效推动了产量提升。他们紧盯装置生产平衡,精心组织生产,优化压缩机运行,调整装置满负荷运行;他们加强二次机关键机组管理,避免二次机振动值增大,降低机组故障率。其中,1号高压装置聚乙烯产品单月同比增幅达87%,单月产量突破9234吨。

“增压机的油气分离器S3无法自动排油。”生产2中低压电缆料2260H时,密切关注DCS画面的主操陈宏城通过调取监控画面发现增压机的油气分离器液位正在逐渐上升,他立即切换手动模式排油,仍然无法排出。副班长柯丹丹判断是气温低造成管线堵,立即在现场打开C1201S3旁路手动排油,及时疏通管线,降低液位,避免造成生产波动,维护好装置的安稳生产。

装置生产平稳是产量排产的控制指标之一,他们加强对DCS、现场操作的监测,使生产处于最优状态,确保装置长满优运行。同时,在产品结构优化管控方面,高压装置区每月进行产品质量指标分析,与上月比、与历史同期比、与集团公司兄弟企业同行比,对标先进,查找差距,剖析原因,分析不足,及时采取针对性改进措施。

茂名石化化工分部聚烯烃运行部不断优化装置运行参数,鼓励职工精心监盘,精准操作,通过监控运行参数的变化判断设备隐患,对出现的异常及时进行处理,消除安全生产隐患,保证了装置满负荷稳定运行。
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 楼主| 发表于 2023-6-13 06:53:15 | 显示全部楼层
1月份,茂名石化高压车间两套装置共生产高压聚乙烯产品3.64万吨,刷新高压聚乙烯产量新纪录,创单月历史最好成绩。

自今年开年以来,茂名石化抓住国内塑料市场紧俏的良好机遇,在高压车间大力开展创新工作方式,深化精细管理,积极组织车间技术骨干攻关技改,促进工艺、设备、安全各专业加强沟通、密切配合,消除高压装置瓶颈,强化职工操作水平,确保了两套装置高负荷安稳生产。

高压车间深入开展 “巡检、记录、交接班”、“小指标创优”等专项劳动竞赛,大力提高职工的能动性,激发出班组精细操作责任意识,各班班员比着严控关键指标,控稳反应温峰,确保了乙烯进料平稳,减少装置波动过程中产生的能耗、物耗,装置各项技经指标持续向好,实现装置主要技术经济指标在总部排名“数一数二”。1月份,1号高压物耗、2号高压能耗均在总部同类装置竞赛中排名第一。(侯凤  梁宝文)
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