1.控制反应器冷凝剂浓度
在LDPE产品的生产中,当反应器处于冷凝状态时,异戊烷被用作冷凝器。冷凝器的浓度太低,无法实现冷凝过程。否则,如果浓度过高,冷却器的压差会增大,压缩机系统也会增大。为了消除分析误差对压缩功率的影响,建立了异戊烯浓度与压缩机功率的对应关系,并对异戊烷浓度和反应器内部温度进行了检测。关闭冷却液浓度根据ti-4001-46温度和压缩机功率进行调整,使压缩机系统处于2400-2600kw的相应范围内。
2.消除催化剂活性差异
催化剂作为聚合反应的引发剂,是聚合反应的核心,催化剂质量的稳定性是聚合稳定性的基础。如果催化剂的活性不均匀,则反映了反应放热的异常波动,因此,车间应加强与催化剂生产厂家的技术交流,以保证催化剂性能的稳定性,消除各批次催化剂活性的差异。
(2)造粒系统节电措施.
1.混炼机主电机节电措施
造粒机主电机的功率受树脂混合温度和熔融泵入口压力的影响很大。通过稳定熔融泵入口压力和控制树脂混合物的温度范围,将造粒机的比能耗控制在100-110kw/T,既保持了产品质量的稳定性,又有效地降低了主机的性能。
2.风送系统节电措施
风送系统通过S-8010和S-8011将两个造粒机的产品送至产品仓库。在现有工厂不变的情况下,2组合线的产品将直接放置在d-8051仓库中。停止系统的s-8010,每天可节省30千瓦的电力消耗。
(二)节约循环水措施
在日常运行中,车间每周测量换热器的输入、输出温度,调节换热器的循环水量,温差控制在5C以内,降低换热器的循环用水量,保证换热器的最佳效果,前提是生产需要得到满足;应特别注意e-4007/4007x,在备用装置中,应根据负荷电压和昼夜温差随时间调整e-4007/4007x的用水量,将循环水阀门调至最小,保持低流量。
(三)节约氮气措施
(1)通过调整再生温度,缩短再生时间,选择夏季再生床,优化了床层的再生过程,降低了氮气的消耗。(2)采用低温尾气分析排气罐中的氮气。低温系统在运行中,将尾气燃烧到火焰中,排放量约为700nm2/h。低温尾管气体被引入再生气体压缩机k-5206的入口,并由k-5206加压至300kPa,以获得排气罐的分析氮气。每小时可储存400nm'/h氮气。(3)优化了反应器的调试,使用了床层装填用氮气。减少调试时的干燥时间,减少氮消耗40吨。
五、结束语
通过上述节能措施,聚乙烯装置的能耗达到了良好水平。通过工作发现,节能降耗是一个复杂的系统,必须以精细化管理为基础,把节能降耗的成果不断深入地应用到生产经营中去,首先要勇于创新,运用先进技术。
参考文献
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