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线型低密度聚乙烯反应系统波动的原因探究

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发表于 2022-9-19 09:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:线型低密度聚乙烯装置反应系统出现三次较大波动,回收压缩机冷却器漏点消除后,反应系统运行平稳。
关键词:低密度聚乙烯装置 反应 冷却器 回收
中国石油吉林石化公司乙烯厂低密度聚乙烯装置采用美国UCC&P公司在二十世纪70年代开发和工业化的气相流化床技术,其主要特点是:无溶剂,采用高效催化剂;工艺简单,能耗低,投资少,并且产品跨度较大,熔融指数0.01-150g/min,密度915-970Kg/m3的全密度线型聚乙烯产品。1996年9月开始正式投产,经三期扩建后装置年设计生产能力为27.4万吨/年。
一、聚合反应原理
Unipo1工艺技术的核心是聚合反应部分,乙烯单体、丁烯共聚单体呈气相状态进入流化床反应器,在连续注入一定量的催化剂和辅助催化剂,在1.8~2.4MPa(g)反应压力和80~110℃反应温度条件下,于反应器中完成共聚过程,生成粉状聚乙烯树脂。树脂的密度是通过控制共聚单体和乙烯单体的摩尔比值来实现的;熔融指数是通过控制链转移剂氢气和乙烯的摩尔比值来实现。
二、事件经过
低密度聚乙烯装置反应系统分别于2013年7月22日、7月23日、7月26日出现较大波动,具体经过如下:
7月22日11:20反应压力突然快速上升,反应温度迅速降低,11:38反应压力涨至2.414MPa(g),反应温度由波动前88℃降至68℃,反应产率由波动前27t/h降至10t/h,12:40产率降至1.9t/h,反应基本停止。12:48反应器泄压进行氮气置换,15:30调组分重新开车。22:38引2#回收入反应,7月23日5:16引1#回收入反应,随后产率逐步恢复至26t/h。16:26反应再次出现停止迹象,产率降至7t/h,7月26日14:12反应温度再次快速降低,产率最低降至23t/h。
三、原因分析
出现反应温度快速降低、压力迅速升高问题,是催化剂失活、聚合反应停止的表现,引起该问题可能的原因有:
界区原料含有杂质,例如一氧化碳、水、氧等,精制后无法彻底脱除,进入反应,导致催化剂突然失活。
催化剂自身出现问题,由于催化剂加料系统不下料、新批次催化剂活性低等原因,也可能导致催化剂突然失活。
新切换三乙基铝钢瓶内含有杂质,导致催化剂失活。
终止系统一氧化碳意外进入反应,致使催化剂失活。
回收系统设备泄漏,导致杂质随回收液进入反应系统,致使催化剂失活。
反应系统调温水水阀异常动作,导致反应热被迅速带出反应系统,使反应温度快速降至催化剂正常激活温度以下,反应终止。
其他未知杂质影响催化剂活性。
四、原因排查过程
(1)出现波动后第一时间对各精制床层温度进行检查,观察是否有变化趋势,并对循环气组成、乙烯、戊烷、氮气、氢气等原料进行分析,床层温度变化及加样分析结果如下:
乙烯系统排查情况
从控制室集散控制系统(DCS)中乙烯脱氧床、脱一氧化碳床、脱炔床温变化趋势可以看到,波动前各精制床温度未出现异常波动。由于乙烯进入反应器流量最高,其夹带的微量杂质最可能导致反应系统的大幅波动。为确认乙烯原料中各组分具体情况,对乙烯精制后物料进行分析,其结果显示各组分均在正常范围内,未出现异常。
氢气系统排查情况
从DCS可以看到,甲烷化反应器温度有小幅降低,偏离正常值约4℃,因此将氢气作为排查重点,先后4次加样分析,但精制后氢气中杂质含量均在正常范围内。同时排查输送氢气质量,分析结果也未发现异常。
氮气系统排查情况
从DCS可以看出氮气干燥床温度在波动前虽有上涨趋势,但由于经过换热器冷却,其温度趋势与循环水来水温度趋势符合。为进一步确认氮气中的水、氧含量,进行了加样分析,其结果显示其水、氧含量均在正常范围内。
戊烷油分析情况
从DCS图可以看到,波动前后戊烷油干燥床温没有出现明显波动,其加样分析结果显示戊烷油中水含量也在正常范围内。
经过上述分析,入反应器的各种原料未在波动前出现明显异常,原料原因基本可以排除。
(2)出现波动后,除排查原料原因外,同时对催化剂下料情况也进行了查询。波动前一直使用同一批次的催化剂,没有进行切换操作。催化剂加料器运行状态正常,未出现机械故障,注入管下料趋势在波动前也正常。因此基本可以排除催化剂自身质量问题或加料系统问题。
(3)波动后,对三乙基铝使用情况也进行了查询。波动前三乙基铝流量、浓度正常,因此可以排除三乙基铝方面影响。
波动前后,在线分析显示反应循环气中一氧化碳浓度正常,加样分析显示循环气中一氧化碳浓度也在正常范围内。因此,可以排除一氧化碳影响因素,也可排除终止系统误操作、阀门误动作等方面因素影响。
(4)由DCS可以看到,波动时,反应温度于11:20开始下降,调温水温度于11:24开始明显下降。如果调温水阀门异常动作,将是调温水温度首先降低,然后导致反应温度降低。根据两者变化趋势,可以排除阀门异常动作的影响。
结合上述分析,初次出现波动后,在考虑几率较高的几项影响因素后未发现问题。考虑到生产需要,及时进行恢复生产,进一步观察反应状态,并继续分析其它可能的影响因素。
(5)再次出现波动后,通过对反应系统各参数变化排查,发现波动前反应系统负静电出现小幅变化,因此,查找重点方向定为可能导致水被带入反应器的各类情况。
循环气及原料中水含量分析
波动后,立即对循环气及原料进行水、氧分析。分析结果显示:循环气中水含量达到了8 ml/m3,而氮气、乙烯、氢气中水含量均远小于该数值。由此可以排除原料中带水的影响。
回收系统排查情况
首次出现波动后,在排除原料方面影响因素后,分别对1#、2#回收系统低、高压段的回收液进行了采样分析,排查各段回收液中水含量是否超标,初次分析结果显示回收液水含量正常。第二次出现波动后,重点排查对象列为回收系统,为进一步确认回收液情况,对2#回收高压段分析3次、1#回收低压段分析1次,分析结果显示 2#回收高压段回收液中水含量高达20%,因此判断2#回收系统中换热器出现泄漏,导致水间歇性被回收液带入反应系统。
查明问题出在2#回收系统,随后做好隔离措施,系统置换合格后,分别对回收冷却器、冷凝器及回收压缩机级间冷却器进行打压试漏。回收冷却器和冷凝器打压测试后均未发现漏点,但在回收压缩机级间冷却器打压测试过程中发现两处漏点,分别进行了补焊处理。
图1 回收压缩机级间换热器漏点
(6)反应再次出现波动,其现象与前两次相同,因此判断出回收压缩机级间换热器再次出现了漏点,随后将级间换热器漏点彻底消除,重新投用2#回收系统后反应系统运行正常。
通过换热器数据表可以看到,冷却水压力高于回收气压力,如果换热器出现泄漏,冷却水将进入回收系统,进而被带入反应系统。
五、结论
根据查找问题的原因和分析结果,导致反应波动的原因是2#回收压缩机级间冷却器由于运转周期长,腐蚀严重出现漏点,导致水与回收凝液一同被带入反应系统,致使催化剂失活终止反应。漏点消除后反应系统未出现此类波动,有力保障了整个装置的安全平稳运行。

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